تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۲:۳۴
بازدید: ۱۴۸
کد خبر: ۳۵۷۲۶۹
سرویس خبر : آهن و فولاد

افزایش زمان ذوب‌گیری در تاندیش ریخته‌گری فولاد سبا

افزایش زمان ذوب‌گیری در تاندیش ریخته‌گری فولاد سبا
‌می‌متالز - کارکنان واحد ریخته‌گری مجتمع فولاد سبا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ موفق شدند با نظارت بر پلاستر تاندیش و کنترل و تنظیم دقیق کورس حرکتی نازل درون قالب در حین فرآیند ریخته‌گری به رکورد ۱۴ عدد ذوب در سکوئنس در عرض ۱۲۵۰ معادل ۹۱۵ دقیقه دست یابند.

به گزارش می‌متالز، در پی کسب این موفقیت برخی از کارشناسان و کارکنان فولاد سبا چنین گفتند:

عبدالله ملکی، تکنسین فرآیند:

یکی از عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت ریخته‌گری مداوم، تعداد ذوب ریخته‌شده با یک تاندیش است که باعث افزایش سکوئنس و تداوم فعالیت ماشین ریخته‌گری می‌شود. از عوامل مؤثر در افزایش زمان سکوئنس ریخته‌گری جِرم نسوز تاندیش و نازل آن و همچنین بهره‌برداری صحیح و کنترل دقیق فرآیند ریخته‌گری است.

ازجمله دستاورد‌های این رکورد کاهش مصارف، هزینه‌های تولید و ضایعات فرآیندی تولید اسلب است. افزایش زمان ذوب در سکوئنس ریخته‌گری، علاوه‌بر افزایش تولید و کاهش زمان توقفات بین سکوئنس‌ها منجر به کاهش مصرف قطعات ویژه و نسوز تاندیش و کاهش ضایعات سروته اسلب می‌شود. این رکورد بر روی ماشین شماره یک ریخته‌گری طی یک فرآیند تدریجی با نظارت و کنترل‌های مستمر در حین فرآیند و تنظیم دقیق پارامتر‌های کورس حرکتی نازل کسب شده است. دست‌یابی به این رکورد ارزشمند را به کلیه همکاران تبریک عرض می‌کنیم و امید است در آینده نیز شاهد دست‌یابی به رکورد‌های ارزشمند بیشتری باشیم.

حسن ادیب، مهندس فرآیند:

با توجه به برگزاری جلسات متعدد با پیمانکار نسوز و پیگیری‌های مدیر عملیات و رئیس دفتر فنی تولید در خصوص ارتقای جرم روکش تاندیش و همچنین مذاکره با شرکت‌های تولیدکننده اشکال ویژه در خصوص ارسال کالا با کیفیت ثابت و کنترل مداوم نصب اشکال ویژه تاندیش، این رکورد محقق شد.

ناصر گنجی، کارشناس فرآیند:

یکی از چالش‌های تولید در سکوئنس‌های طولانی در هر کارگاه فولادسازی و ریخته‌گری پیوسته، عمر محدود تجهیزات و مواد مصرفی است. در این بین، تاندیش و شرایط ویژه آن به‌عنوان یکی از این عوامل نقش زیادی در محدودسازی تولید داشت؛ بنابراین به‌منظور افزایش تولید و به حداکثر رسیدن زمان استفاده از تاندیش در ریخته‌گری پیوسته فولاد سبا این موضوع در دستور کار تیم نسوز و ریخته‌گری قرار گرفت. این مهم با حسن همکاری و کارِ گروهی و اصلاح و کنترل دقیق فرآیند حاصل شد و ریخته‌گری پایدار و بالای ۱۴ ساعت در این مجموعه تثبیت شد.

حامد نوری، کارشناس تولید:

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های زمان سکوئنس در ریخته‌گری پیوسته تختال نازک، عمر نازل SEN است. با توجه به این محدودیت، ریخته‌گری بیش از ۱۲ ساعت با ریسک بالای خوردگی شدید و سوراخ شدن نازل همراه بود. با بررسی‌های صورت گرفته بر روی نازل‌ها و بهینه‌سازی پارامتر‌های شیفتینگ نازل، موفق به افزایش طول عمر آن به بیش از ۱۴ ساعت شدیم که این امر موجب بهبود شاخص میانگین تعداد ذوب بر سکوئنس و به‌تبع آن کاهش ضایعات و افزایش راندمان ریخته‌گری شد.

اکبر معینی، تکنسین ناظر نسوز:

با توجه به اهداف سازمان برای افزایش تولید و کاهش ریسک‌های ذوب‌گیری از تاندیش، با انجام کنترل و بازرسی مستمر و همکاری با شرکت تأمین‌کننده نسوز، موفق شدیم با اجرای پروژه بهبود تعداد ذوب سکوئنس ریخته‌گری را ارتقا دهیم.

عباس سلیمیان، مسوول ماشین ریخته‌گری:

تلاش و همت قابل‌تقدیر همکاران در کارگاه ریخته‌گری و نسوز در جهت افزایش کیفیت نسوز تاندیش و افزایش بهره‌وری و همچنین عملکرد بی‌نقص عوامل در کنترل و اجرای تولید باعث شد به این موفقیت برسیم. امیدواریم در آینده نزدیک در سایه الطاف الهی و با همدلی مدیریت و کارکنان، شاهد ثبت رکورد‌های جدیدی در زمینه میزان و کیفیت تولید و افزایش عملکرد تجهیزات باشیم.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:

دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت