به گزارش میمتالز، در راستای دستیابی به اهداف کلان شرکت فولاد مبارکه، استفاده روزافزون از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در پروژههای بهبود ناحیه آهن در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس گروه فنی ناحیه آهنسازی با بیان مطلب فوق و با تأکید بر اینکه ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی همواره یکی از برنامههای راهبردی فولاد مبارکه بوده است، ادامه داد: با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۱ بهعنوان «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» پروژههای دانشبنیانی که راهگشای حل مشکلات صنعت و خطوط تولید است در همه بخشهای سازمان مخصوصا ناحیه آهنسازی در دستور کار قرار گرفته است.
مجید نیک اقبال پروژههای دانشبنیان در دست اجرای ناحیه آهنسازی را اینچنین تشریح کرد:
این پروژه بهمنظور بهروزرسانی سیستم آنالیز تصویری جهت کنترل دانهبندی گندله خام و کاهش میزان برگشتی از دیسکهای گندلهسازی و افزایش میزان دانهبندی مطلوب تولید دیسکهای گندلهسازی تعریف شده است؛ ضمن اینکه این سیستم برای کنترل پالت کارهای حمل گندله در کوره گندلهسازی و مشخص کردن پالت کارهای معیوب استفاده میتواند کارگشا باشد.
فولاد مبارکه با توجه به رویکرد جهانی در مورد تولید فولاد سبز برای همگامی با تکنولوژیهای روز دنیا پروژه بررسی و تحقیقات درخصوص تولید گاز ریفرمینگ را که در مدولهای احیا مستقیم جهت احیای گندله استفاده میگردد در دستور کار قرار داده است.
همواره شناخت رفتار کنسانترههای مختلف در حین فرایند گندلهسازی برای کنترل پارامترهای فرایندی و دستیابی به کیفیت و کمیت مورد انتظار از اهمیت ویژهای برخوردار است. بررسی این رفتار ابتدا باید در پایلوتپلنت انجام شود؛ بنابراین بهروزرسانی پایلوتپلنت متناسب با ظرفیت واحد گندلهسازی و در نظر گرفتن تنوع کنسانترههای ورودی از ضروریات خط است.
کنترل استانداردهای زیستمحیطی همواره از اهداف فولاد بوده است. در واحد آهکسازی با توجه به خروج گازهای فرایندی و احتراق، کنترل فرایند از ضروریات است.
با توجه به تکنولوژیهای مختلفی که در مجموعه فولاد مبارکه برای پخت آهک وجود دارد، تعیین شرایط کلسیناسیون که در پایلوت آهکسازی به دست میآید، میتواند در بهبود فرایند مؤثر باشد.
در راستای کنترل کیفیت آهن اسفنجی ارسالی به فولادسازی پروژه ۶ سیگما جهت شناسایی و کنترل پارامترهای مؤثر بر کیفیت تولید در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به افت کیفیت کنسانترههای ورودی و محدودیتهای ایجادشده به جهت ارتقای شرایط کمی و کیفی تولید، انجام مطالعات و امکانسنجی احداث کارخانه پرعیارسازی برای ارتقای کیفیت کنسانترههای ورودی و افزایش عیار آهن در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت کاهش هرچه بیشتر مصارف انرژی و کنترل هزینهها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه نیز پروژههای افزایش ظرفیت تولید مدول C، نصب سیستم سولفور زدا در احیا یک، بازیافت انرژی با استفاده از سیکل ORC در مدولهای احیا مستقیم، جایگزینی کولینگتاورها با سیستم کولینگ هیبریدی و امکانسنجی سیستم کنترلی گاز و مشعل کورههای آهک سازی (BMS) در نظر گرفته شده است.
رئیس گروه فنی ناحیه آهنسازی اظهار امیدواری کرد با انجام پروژههای مذکور و همچنین با افزایش قابلیتهای سازمانی، اهداف کلان شرکت محقق گردد.