به گزارش میمتالز، محسن استکی، مدیر محصولات نورد سرد، ضمن تأیید این خبر افزود: با توجه به اهمیت آمادهبهکاری تجهیزات و حذف حداکثری توقفات، فعالیتهایی را که به صرف زمان زیادی نیاز داشتند شناسایی کردیم و آنها را در زمان آمادهسازی انجام دادیم. همچنین با هماهنگی بیشتر کارکنان بخش تعمیرات، در شاتدانها، فعالیتهایی را که تداخل کاری داشتند کنترل کردیم و از این طریق نیز زمان توقفات را کاهش دادیم. تا اینکه زمان تعمیرات که گاهی بیش از ۴۰ ساعت به طول میانجامید، به حدود ۲۰ ساعت رسید.
وی افزود: اصطلاح بلندترین کار تعمیراتی، اصطلاحی آشنا بین اهالی تعمیرات و نگهداری است. در خطوط مختلف، معمولاً بلندترین کار تعمیراتی در شاتدانهای برنامهریزیشده کار مشخصی است و تمام کارهای تعمیراتی دیگر به زمانی کوتاهتر از این فعالیت نیاز دارند؛ بنابراین یکی از راههای مهم برای کاهش توقفات برنامهریزی خطوط یا توقفات اضطراری کار و مطالعه بر روی بلندترین کار تعمیراتی است. چابکسازی این فعالیت میتواند هم به روشهای فنی و هم به روشهای انسانی انجام شود و در نتیجه باعث کوتاه شدن زمان کل توقف برنامهریزی و احیاناً اضطراری گردد.
مرتضی اکبری، رئیس خط تاندم مداوم، در خصوص بلندترین کار تعمیراتی در این خط افزود: یکی از بلندترین کارهای تعمیراتی رفع نشتی یا تعویض سیستم اعمال نیرو در بالای قفسههای نورد (سرمس) است. در همین خصوص فعالیت رفع نشتی از سرمسهای نورد که از طولانیترین زمانهای توقفات برنامهریزیشده بود با کمک کارشناسان واحد و واحد مکانیک تعمیرگاه مرکزی در واحد، در شرایط عدم دمونتاژ تجهیز انجام گرفت که این کار زمان تعمیرات را به میزان قابلتوجهی کاهش داد.
وی افزود: در واقع این فعالیت با ریسک ایمنی بسیار بالا و توسط چند نفر از متخصصان مجموعه تعمیرگاه مرکزی در محل تعمیرگاه با زمان حدود ۱۲ ساعت انجام شد. با بررسیهای زیاد و مطالعات کارشناسان واحد، تصمیم به انجام کار با شرایط مذکور گرفته شد. در همین راستا مقرر گردید بدون دمونتاژ و پس از رفع نشتی، دمونتاژ تجهیز سرمس که خود حداقل ۸ ساعت به طول میانجامید، صورت گیرد. عملاً با این روش زمان رفع نشتی از بلوکهای سرمس قفسههای نورد ۷۰ درصد کاهش یافت و رفع نشتی که گاهی به دلیل کمبود زمان لغو میشد، با این روش در کمترین زمان انجام میشود.
اکبری با بیان اینکه یکی دیگر از مزیتهای رفع نشتی سرمس روی کار، کاهش ریسک مشکلات راهاندازی پس از تعمیرات برنامهریزی ماهانه بوده است ادامه داد: با توجه به حساسیت این تجهیز، گاهی بنا به دلایل نامعلوم، دمونتاژ و مونتاژ مجدد این تجهیز باعث بروز مشکلات در نورد و تحمیل توقفات چندینساعته در راهاندازی میشد.
به گفته رئیس خط تاندم مداوم فولاد مبارکه، یکی از مهمترین قطعاتی که در فرایند اصلی نورد نقش بسیار مهمی دارد بلوک بالانسهای نورد است. این قطعه بعد از گذشت ۳۰ سال از راهاندازی خط تولید، مستهلک و برخی از آنها بهدلیل تعمیرات زیاد از چرخه تولید خارج شده بود و یدکی آن نیز در دسترس نبود. با توجه به اهمیت این قطعه در کمیت و کیفیت محصول تولیدی خط تاندم میل نورد سرد، اقدام به بومیسازی آن شد.
وی با تأکید بر اینکه بومیسازی بلوک بالانس با توجه به موارد مذکور ریسک زیادی به همراه داشت، ادامه داد: کارگروه کارشناسان خط، دفتر فنی تعمیرات ناحیه و قسمت بومیسازی تشکیل شد و با کار گروهی منسجم و تلاش و همت کارشناسان فولاد و شرکتهای داخلی، بعد از ساخت و اصلاح در چند مرحله و همچنین تست اولیه و عملیاتی آن، قطعه در خط تولید نصب شد که خوشبختانه با عملکرد خوبی که داشته نتایج مورد انتظار را محقق ساخته است.
مهمترین دستاورد در این زمینه، علاوهبر رفع مشکل خط تولید در شرایط تحریم، کسب دانش فنی ساخت این قطعه در داخل کشور بود که به دست توانمند کارشناسان داخلی محقق شد.
وی در پایان از حمایتهای مدیریت ارشد سازمان، کارکنان خط تاندم مداوم، دفتر فنی تعمیرات ناحیه، گروه مکانیک تعمیرات مرکزی و قسمت بومیسازی که در کسب این موفقیت ایفای نقش کردند تشکر کرد.